我公司水泥磨轉(zhuǎn)爐渣粉采用螺旋計量秤計量。螺旋喂料機的型號TH—Ф351 mm×2?500 mm,給料范圍10~60 m3/h,螺距200 mm,減速電動機(變頻)型號,功率7.5 kW。螺旋計量秤的型號TH-Ф351 mm×1?500 mm,給料范圍10~60 m3/h,螺距200 mm,減速電動機(變頻)型號TH13,功率3 kW。
設(shè)備運行以來,頻繁出現(xiàn)夾輪、下料不穩(wěn)、沖料、計量不準(zhǔn)等現(xiàn)象。為了保證水泥質(zhì)量和轉(zhuǎn)爐渣粉用量,每班要檢查一次,會影響生產(chǎn)。通過技術(shù)人員對轉(zhuǎn)爐礦渣粉物料、螺旋計量設(shè)備、生產(chǎn)操作和中控操作的綜合分析,找到了原因。為了節(jié)省更換新設(shè)備和新技術(shù)的費用,根據(jù)實際情況,對計量秤進行了多方面的改造,取得了穩(wěn)定計量的良好效果。
1現(xiàn)象
(1)車架輪卡停止。主要原因是粉末中有ф 3 ~ 5 mm的鐵屑,部分鐵屑在物料通過秤時卡在剛性柵輪的縫隙中,頻繁造成柵輪卡死。
(2)下料不穩(wěn)定。為防止柵輪堵塞鐵塊,對磨損的柵輪沒有及時修復(fù),導(dǎo)致柵輪葉片與殼體間隙被沖洗排出,導(dǎo)致下料不穩(wěn)定。
(3)測量不準(zhǔn)。在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常會發(fā)生切料、沖孔、出料的情況,不穩(wěn)定的下料會造成螺旋計量秤的“零點”漂移,皮重失效,計量不準(zhǔn)確。因此,每班應(yīng)檢查螺桿測量刻度的“零點”。
2原因分析
(1)粉末中有ф 3 ~ 5 mm的碎鐵片。磨機是球磨機的開路系統(tǒng),磨機篩板損壞或網(wǎng)孔磨損變大,是粉末中碎鐵片的主要原因。
(2)崗位工人為了避免柵輪被鐵塊堵塞,在柵輪磨損的基礎(chǔ)上切掉了5 mm寬的刀片,柵輪堵塞的現(xiàn)象確實少了,但是沖料出料的現(xiàn)象多了。
(3)轉(zhuǎn)爐渣粉在料倉內(nèi)板結(jié),特別是停止粉磨后再次開始粉磨時,轉(zhuǎn)爐渣粉下不來了,開啟壓縮空氣反吹后,容易沖料出料。具體原因:一是分度輪葉片與殼體間隙過大,不具備鎖氣鎖料的性能;二是出料路徑順暢,物料通過穩(wěn)流螺旋的葉片水平向前流動。
3改進措施
(1)與轉(zhuǎn)爐渣粉供應(yīng)商溝通,在粉磨過程中采取措施,定期檢查磨機篩板,及時維修或更換,避免篩板破損或篩孔磨損,定期翻磨機倉,撿拾碎鋼球、鋼段,減少粉中鐵屑。
(2)更換磨機篩板。原來使用的是斜梯形篩板孔,出口為фф 3 mm,入口為ф 5 mm,使用一段時間后,篩板孔出口會變成ф 5 mm,因此將原來的斜梯形篩板孔改為ф 3 mm的直面長孔,使用一段時間后,篩板孔保持在ф 3 mm,減少了粉末中大于ф3mm的鐵屑。
(3)過濾鐵屑。在粉料入庫的管道前安裝自制的擴容過濾設(shè)備,如圖1所示,內(nèi)部裝有篩孔尺寸為ф 3mm的篩網(wǎng)。膨脹過濾設(shè)備正下方設(shè)有帶螺帽的出料口。每隔一段時間手動打開螺帽蓋放鐵屑或其他雜物,也可以減少鐵屑的存放。實踐證明,過濾設(shè)備不影響粉體的儲存時間,說明粉體可以順利通過過濾網(wǎng)。
(4)在分度輪的剛性葉片上加輸送膠帶皮,如圖2所示。在葉片上焊接фф10mm×30mm螺栓,間距80 mm,用5 mm厚的扁鐵做壓板,將輸送帶蒙皮固定在剛性葉片上。將葉片與外殼之間的間隙調(diào)整到盡可能小,以免影響操作。這樣,分料輪既能起到鎖風(fēng)鎖料的作用,又能穿過粉末中的小鐵塊,避免了堵塞現(xiàn)象。
(5)為了避免出料路徑過于順暢,物料通過穩(wěn)流螺旋的葉片向前流動,穩(wěn)流螺旋頭部抬高500 mm,尾部降低300 mm,螺旋與平行面的夾角為18°,如圖3所示。這樣,物料在穩(wěn)流螺旋中處于爬升上升趨勢,減緩了向前流動的速度。
(6)為避免穩(wěn)流螺桿出料,物料通過穩(wěn)流螺桿葉片向前流動,穩(wěn)流螺桿頭底部下料口焊接密封,穩(wěn)流螺桿上部敞開,如圖4所示。在螺桿頭部焊接一個溢流箱,使物料粉末從穩(wěn)流螺桿頭部溢出,從溢流箱到計量螺桿,并密封上蓋。這樣,粉末的向前流動速度進一步減慢,轉(zhuǎn)爐渣粉末的下料量穩(wěn)定。
4改善效果
螺旋計量設(shè)備采取上述措施后,轉(zhuǎn)爐渣粉可以連續(xù)穩(wěn)定的進料,進料穩(wěn)定,計量準(zhǔn)確,效果良好,如圖所示。降低了員工的勞動強度,減少了崗位的環(huán)境污染。同時,螺旋計量秤也適用于開路球磨機中粉碎物料的計量。
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